不花冤枉錢!這款瓦斯裝備憑什么能省成本還提效?
發(fā)布時間:
2025-08-24
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?煤礦老板們算過一筆賬:傳統(tǒng)瓦斯造穴,一套高壓泵站得20多萬,鉆桿密封圈三天一換,一個月耗材錢就上萬,加上工人三班倒盯著設(shè)備,隱性成本高得嚇人。但李村煤礦試驗的“液壓芯桿造穴裝備”,卻能在提效30%的同時,還能省不少錢。

它的“省錢經(jīng)”第一招:砍掉高壓設(shè)備。傳統(tǒng)工藝離不開高壓泵、高壓密封鉆桿、高低壓轉(zhuǎn)換閥,這些設(shè)備不僅貴,還得定期維護。而新裝備靠機械芯桿傳力,液力推進器直接集成在鉆機上,不用額外配高壓泵站,光這一項就能省20多萬的設(shè)備投入。
第二招:減少“停工浪費”。傳統(tǒng)造穴得先鉆進、再退鉆、換擴孔器、重新下鉆,光輔助時間就占施工的40%。新裝備能“隨鉆造穴”,鉆到哪想擴就擴,不用退鉆,李村煤礦的單孔造穴時間從傳統(tǒng)的40分鐘/穴,壓縮到25~30分鐘/穴,5個鉆孔就省了10多個小時,相當(dāng)于多采了一茬煤。
第三招:降低“返工成本”。松軟煤層用高壓水造穴,孔壁容易垮塌,10個孔里得有3個返工修孔,材料費+工時費又是一筆錢。新裝備用低壓排渣,孔壁規(guī)整,李村煤礦的5個試驗孔全是“一次成孔”,沒花一分錢返工費。而且鉆孔質(zhì)量好,瓦斯抽采能保持長期有效,間接提高了抽采工效——以前抽3個月濃度就降下來了,現(xiàn)在能穩(wěn)定半年以上。
第四招:精簡人力。傳統(tǒng)造穴得配“司機+泵工+安全員”3個人,新裝備靠控制閥組一鍵操作,1個人就能搞定,一個班省2個人工,按煤礦工人月薪8000算,一年能省近20萬。

算下來,一套裝備在一個工作面就能省近百萬,還不算減少事故帶來的隱性收益。這告訴我們,煤礦裝備的升級,不光要“技術(shù)硬”,還得“會算賬”——能幫礦上省錢的技術(shù),才是真的有生命力。
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